2019/02/18
9月7日下午,公司顺利完成管带机440米皮带更换检修,有效消除了设备隐患,为生产稳定高效运行提供了保障。
连接焦化厂区和码头的管带机,全长2400米,双向同步运料,是公司生产原料和产品进出厂的运输大动脉。由于运行时间长,部分皮带接头出现老化,胶面磨损严重,帆布层断裂,给稳定生产埋下了安全隐患。同时,随着产能提升,检修时间更为紧张,管机皮带线运输能力的保障和提升也越发显得紧迫。公司决定于9月5日下午管带机停机检修,对其中440米皮带进行更换。
为了确保检修过程安全,高质量高标准完成此项工作,储运车间机电仪点检员协同维保单位提前落实现场准备工作,制定具体的维修方案。合理安排检修作业时间,使牵引皮带和调试时间调整到白班,硫化胶接时间安排在夜班进行,解决了夜间吊装、调试视线不好、不安全的问题。
本次检修采用两次分开硫化交接的方法,即切开旧带头后,先使新皮带与旧皮带搭接硫化一个头,然后在装载机配合管带机点动拖动下,用旧皮带引入新皮带,最后在新皮带完全引入后再次硫化搭接另一个接头。
9月5日16时10分,管带机停止带焦,各专业就位实施检修,17时03分皮带接头对位成功。紧接着松张紧、上板夹、切带头、硫化交接、引皮带、再次硫化、调试运行,至7日12点35分,管带机调试正常。经过两天的连续奋战,比预定时间提前4小时完成了检修任务。