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小改进产生大效益

2019/02/18

 

18×0.5×(180-100)=720

32×0.5×(180-100)=1280

这是两个非常简单的公式,大多数人都能算出来。然而,简简单单的公式背后,是公司效益实实在在的提升。

公司顶装焦炉拦焦车工艺是在推焦结束后,将尾焦盘内的焦炭倒入导焦栅内,尾焦大部分会位于第二块底板,因原装底板是普通耐磨衬板,由于尾焦的烘烤,会导致底板变形翘起,推焦时可能会随焦炭一同被推落至焦罐内。前期类似此类事故频发,衬板进入干熄焦炉内,经过5个小时左右,在旋转密封阀卡住或者直接掉落在皮带上。这时就必须停下旋转密封阀,将衬板取出,影响干熄焦生产20分钟至40分钟,期间只能生产水熄焦,干熄焦系统就会减少蒸汽产量,对公司效益造成损失:捣固焦炉、顶装焦炉每炉焦炭产量分别为18吨和32吨,焦炭和蒸汽的生产系数为0.5,每吨蒸汽价格约为180元,生产成本为100元,净利润约为80元。按以上公式计算:捣固焦炉每少生产一炉干熄焦至少损失720元,顶装焦炉每少生产一炉干熄焦至少损失1280元。

在一次故障分析会上,大家就如何防范和解决导焦栅底板频繁掉落的问题进行了广泛探讨。定下比较短的底板更换周期、更换配套螺栓,增加检查、更换频次的方法虽然在一定程度上可以解决此问题,但普通衬板使用时间在一周以内就必须更换,维修工作者的劳动强度大,一旦疏忽就容易造成故障。那么能不能改变一下思路,在维持现有工艺水平的前提下,改进衬板的材质,使底板变得耐热耐磨?

沿着这个思路,经过讨论,决定使用材质ZG35Cr24Ni7SiN的衬板代替原有的顶装焦炉导焦栅底板,使之更耐高温。据点检记录,改用新材质后衬板的使用周期可达到2个月,而且2个月的周期只需要更换导焦栅第二块底板(被烘烤最严重的部位)。这大大延长了导焦栅底板的更换周期,减小了维修劳动强度,提高了设备保障率。集思广益、另辟蹊径,并把它落到实处,往往就能给企业带来实实在在的效益。